ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ບັນຫາເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າຈະແກ້ບໍ່ໄດ້, ສອນ 8 ວິທີແກ້ດ່ວນ!

2020-06-11
ດ້ວຍລະດັບຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນໂຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ແຕ່ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂື້ນ, ພວກເຂົາຈະວິນິດໄສແລະແກ້ໄຂຢ່າງໄວວາແນວໃດ? ຕໍ່ໄປນີ້ສອນທ່ານ tricks ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການກັບບັນຫາຂອງ actuators ໄຟຟ້າ!


ຄວາມຜິດ 1: ເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າບໍ່ເຮັດວຽກ, ແຕ່ໄຟແລະສັນຍານຂອງໂມດູນຄວບຄຸມແມ່ນເປີດ, ແລະບໍ່ມີຄວາມຜິດທີ່ຊັດເຈນ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນຖືກຕ້ອງ; ບໍ່ວ່າມໍເຕີຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່; ບໍ່ວ່າປັ໊ກສິບຫຼັກຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກປາຍໄປຫາປາຍຂອງແຕ່ລະສາຍ.

ຄວາມຜິດ 2: ຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ເຄື່ອນທີ່, ແລະໄຟສາຍໄຟເປີດແລະໄຟສັນຍານປິດ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າ polarity ຂອງສັນຍານ input ແມ່ນຖືກຕ້ອງ; ໃຊ້ວິທີການປຽບທຽບແລະການແລກປ່ຽນເພື່ອຕັດສິນວ່າໂມດູນຄວບຄຸມແມ່ນດີ.

ຄວາມຜິດສາມ: ການປັບຕົວພາລາມິເຕີຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ການສັ່ນສະເທືອນເລື້ອຍໆຂອງຕົວກະຕຸ້ນ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຜະລິດລະດັບຂອງ oscillation ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼືປະສົບການການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ຕົວກໍານົດການໄດ້ຖືກປັບປຸງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ຄວາມຜິດ 4: ມໍເຕີຕົວກະຕຸ້ນສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ສັ່ນສະເທືອນແລະກວາດ, ແລະຢຸດການປະຕິບັດໃນເວລາສັ້ນໆ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ໃຊ້ແຮງດັນ AC 2V ເພື່ອທົດສອບວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງໂມດູນຄວບຄຸມແມ່ນການແຊກແຊງ AC; ກວດເບິ່ງວ່າສາຍສັນຍານຖືກແຍກອອກຈາກສາຍໄຟຟ້າ; ບໍ່ວ່າຈະເປັນ potentiometer ແລະສາຍ potentiometer ແມ່ນດີ; ອົງປະກອບຂອງຄໍາຄິດເຫັນເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິຫຼືບໍ່.

ຄວາມຜິດຫ້າ: ສັນຍານຕອບຮັບຕໍາແໜ່ງຕົວກະຕຸ້ນໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າການປັບຕົວຂອງ "ຕໍາແຫນ່ງສູນ" ແລະ "stroke" potentiometers ແມ່ນຖືກຕ້ອງ; ປ່ຽນແທນໂມດູນຄວບຄຸມເພື່ອຕັດສິນ.

ຄວາມຜິດຫົກ: ຫຼັງຈາກສັນຍານຖືກນໍາໃຊ້, ຕົວກະຕຸ້ນຈະເປີດຢ່າງເຕັມສ່ວນຫຼືປິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແລະສະຫຼັບຂອບເຂດຈໍາກັດຍັງບໍ່ມີຢຸດ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າປຸ່ມເລືອກຟັງຊັນຂອງໂມດູນຄວບຄຸມຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ; ການປັບຕົວຂອງ "ຕໍາແຫນ່ງສູນ" ແລະ "stroke" potentiometers ແມ່ນຖືກຕ້ອງ; ປ່ຽນແທນໂມດູນຄວບຄຸມເພື່ອຕັດສິນ.

ຄວາມຜິດ 7: ຕົວກະຕຸ້ນສັ່ນ ແລະສຽງດັງ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມອ່ອນໄຫວຖືກປັບສູງເກີນໄປ, ພື້ນທີ່ insensitive ມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ແລະມີຄວາມອ່ອນໄຫວເກີນໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ loop ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ actuator ບໍ່ຫມັ້ນຄົງແລະ oscillate. ຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດປັບໄດ້ counterclockwise ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວ; ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ, ແຮງດັນຂອງຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ພຽງພໍ; ທາງເລືອກຂອງປ່ຽງຄວບຄຸມແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະປ່ຽງມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນການເປີດຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຄວາມຜິດແປດ: ຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດປົກກະຕິ, ແຕ່ມໍເຕີບໍ່ຢຸດຫຼັງຈາກສະຫຼັບຂອບເຂດຈໍາກັດປະຕິບັດ. ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟ limit ແລະສາຍໄຟ limit ມີຄວາມຜິດ; ປ່ຽນແທນໂມດູນຄວບຄຸມເພື່ອຕັດສິນ.



zjaox@zjaox.com
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept