ແປດຄວາມຜິດພາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະວິທີແກ້ໄຂສໍາລັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ
ການແກ້ໄຂ: ກວດເບິ່ງວ່າແຮງດັນຂອງສາຍໄຟແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, ກວດເບິ່ງວ່າມໍເຕີຖືກຕັດອອກ, ແລະກວດເບິ່ງວ່າປັ໊ກສິບແກນຖືກຕັດອອກຈາກປາຍໄປຫາປາຍຂອງແຕ່ລະສາຍ.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າ polarity ຂອງສັນຍານ input ຖືກຕ້ອງ, ແລະກວດເບິ່ງວ່າໂມດູນຄວບຄຸມແມ່ນດີໂດຍວິທີການປຽບທຽບແລະ interchange.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຜະລິດລະດັບຂອງ oscillation ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼືປະສົບການການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ຕົວກໍານົດການໄດ້ຖືກປັບປຸງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ໃຊ້ໄຟແຮງດັນ AC 2V ເພື່ອທົດສອບວ່າຈຸດປ້ອນເຂົ້າຂອງໂມດູນຄວບຄຸມມີການແຊກແຊງ AC. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍສັນຍານຖືກແຍກອອກຈາກສາຍໄຟຫຼືບໍ່, ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟ potentiometer ແລະ potentiometer ແມ່ນດີ, ແລະກວດເບິ່ງວ່າອົງປະກອບຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າການປັບຕົວຂອງ "ຕໍາແຫນ່ງສູນ" ແລະ "stroke" potentiometers ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ແລະກວດເບິ່ງໂມດູນຄວບຄຸມການທົດແທນເພື່ອຕັດສິນ.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ກວດເບິ່ງວ່າປຸ່ມເລືອກຟັງຊັນຂອງໂມດູນຄວບຄຸມຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ກວດເບິ່ງວ່າການປັບຕົວຂອງ "ຕໍາແຫນ່ງສູນ" ແລະ "stroke" potentiometers ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ແລະກວດເບິ່ງຄໍາຕັດສິນໂດຍການປ່ຽນໂມດູນຄວບຄຸມ.
ວິທີການປິ່ນປົວ: ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າຄວາມອ່ອນໄຫວຖືກປັບສູງເກີນໄປ, ພື້ນທີ່ insensitive ມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ແລະມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວເກີນໄປ, ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຈອນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ actuator ບໍ່ສາມາດສະຖຽນລະພາບແລະ oscillates. ຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດໄດ້ຮັບການປັບລະອຽດ counterclockwise ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວ; ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ, ແຮງດັນຂອງຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ພຽງພໍ; ທາງເລືອກຂອງປ່ຽງຄວບຄຸມແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະປ່ຽງມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນການເປີດຂະຫນາດນ້ອຍ.